煤磨机出入口在线分析系统

甘孜2024-06-22 06:07:51
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联系人:郭堃*********** 煤粉仓一氧化碳在线监测系统(CO分析仪)是应用于电厂项目煤厂磨煤过程中产生的煤烟气氧含量分析的专用在线分析系统。该系统技术先进,测量准确,反应速度快,能长期连续分析被测气体,采用PLC进行自动控制,具有结构合理,运行安全可靠,自动化程度高,维护量少,自诊断保护功能强等特点。 煤粉仓一氧化碳在线监测系统(CO分析仪)所用取样探头引进先进技术结合本行业的实际工况条件和多年的实践经验而研制的尾气专用取样探头,探头核心部分为进口材料。 过滤精度: 5~20um(根据粉尘量而定) 过滤能力:≦1000g/Nm3 过滤效率:达到99.9% 由于过滤精度高,效果好,系统只需二级过滤就能达到系统要求,从而维护量小,响应时间短。(这一点其他厂家很难做到,其他厂家一般采用多级过滤,增加了气阻和气路流程,从而增加了系统故障环节和滞后时间)。 反吹技术: 取样探头采用目前国际上的、内外脉冲式空气吹扫技术。反吹气备有反吹储气罐,以确保反吹气是有足够的压力和流量,把过滤的杂质反吹回到管道,达到较好的效果。整个反吹系统与进样气路独立,维护十分方便,维护成本低。 除水技术: 样品气进入系统之后,可能会产生少量的冷凝水,分析预处理内采用气水分离器的技术除掉水汽(酸雾),再由压缩机冷凝器 处理,冷凝液自动排放到集排管集中自动排放。并在进分析仪器前设计有样气脱硫、硅胶再干燥措施,确保洁净的气体进入分析仪器。 滞后时间: 配有快速旁路技术,进口真空抽气泵负载为6L/min,当取样点与分析仪器的安装距离为20m时,系统滞后时间T90≦12S,(通过试验计算可得)。 关键部件全部采用进口或者引进国外技术,如气体分析仪传感器、探头纤维过滤芯、取样抽气真空泵、取样电动球阀、反吹电磁阀、蠕动泵、PLC等。 本过程气体分析成套系统(以下简称系统)是磨煤过程中产生的煤烟气,一氧化碳分析仪器与取样预处理装置及其附属的应用保障部分(标准气);通过针对现场应用条件和工艺气样条件的系统设计,所实现的正确匹配与合理组合,使一氧化碳分析仪器能很好适应电厂项目磨煤过程中产生气体分析的特殊工艺条件。系统能自动、连续、准确、可靠地分析磨煤过程中产生煤烟气中一氧化碳的浓度含量。采用PLC可编程序控制器自动控制系统的采样、排水、探头自动吹扫、故障监测双路巡检自动切换并处理等操作。系统正常运行期间能提供一氧化碳的4~20mA标准输出信号;并根据一氧化碳测量组份的含量值输出超限报警状态信号。该系统的分析仪器的传感器采用进口红外传感器。结构简明、部件性能可靠、自动化程度高、操作简便、维护量小、是分析电厂磨煤过程产生煤烟气中一氧化碳含量的理想设备。 主要技术特性 分析仪表单元采用卓宇佳创研制的气体分析仪,完成样气一氧化碳在线连续分析。分析仪性能稳定可靠,响应时间快,智能化程度高。 分析参数:一氧化碳 一氧化碳分析仪采用红外传感器连续测量的工业固定式现场安装仪器,能连续自动检测流程气样中待测组份一氧化碳的体积浓度。 仪器特点 独特的传感器设计,响应快,线性好,稳定性高 触摸屏操作(零点、满度、线性校准、参数设置等),操作灵活方便 重要工作电源自诊断功能 仪器部件单元化,维护、检修方便 标准信号隔离输出4—20mA RS485 modbus 通讯 合金机箱 部件单元化,维护、检修方便 主要技术性能 零点漂移:≤±1%FS/7d 量程漂移:≤±1%FS/7d 测量范围: CO:0-1000ppm 线性误差:≤±1%FS 重复性误差:Cv≤±0.5% 输出波动:≤±1%FS 响应时间: T90≤10s 输出信号: 4~20mA 500Ω 系统的滞后时间:T90≦20S 样气温度:≦700℃ 样气含尘量:≦500g/Nm3 环境温度:5~45℃ 环境压力:70~160kPa(海拔低于2000m) 相对湿度:不大于85%(年平均) 电源:220±22VAC;50±0.5Hz 系统的绝缘电阻不小于5兆欧 一般而言,煤磨机气体发生燃爆的主要原因为煤磨机出口温度过高,而发生燃爆的物质除了煤粉之外,还包括可燃易爆气体氢气、甲烷和一氧化碳等。在现场安装使用煤磨机厂房气体检测报警仪器主要就是为了能够实现连续实时在线监测煤磨机泄漏积聚的可燃易爆气体,防止其发生爆炸事故。 高炉喷煤磨煤机一氧化碳浓度高的原因和措施 您好,很高兴为您解答,以下是为您查询到的结果,希望对您有所帮助高炉喷煤磨煤机一氧化碳浓度高的原因可能有以下几点:1. 煤粉磨煤机运行不正常:磨煤机的磨煤效果不佳,煤粉细度不够,导致燃烧不完全,产生大量一氧化碳。2. 燃烧条件不理想:煤粉与空气的混合不均匀,燃烧温度不够高,燃烧时间不足等因素都会导致一氧化碳的生成增加。3. 炉内温度过低:高炉内部温度低于理想温度,会导致煤粉燃烧不完全,产生一氧化碳。针对高炉喷煤磨煤机一氧化碳浓度高的问题,可以采取以下措施:1. 优化磨煤机运行:定期检查和维护磨煤机,确保其正常运行,提高煤粉的细度,减少一氧化碳的生成。2. 调整燃烧条件:通过调整煤粉与空气的比例,改善燃烧条件,使煤粉燃烧更充分,减少一氧化碳的生成。3. 提高炉内温度:通过增加燃料供给量、改善燃烧风量等措施,提高高炉内部温度,促进煤粉的完全燃烧,减少一氧化碳的产生。 (1)探头伴热与反吹系统 近年来,对磨煤机出口烟气取样大部分采用直接抽取法,直接抽取法又可分为冷-干直接抽取和热-湿直接抽取。根据我国排放标准,要求烟气浓度以标态干基为准,因此冷-干直接抽取法成为我国烟气取样监测主导。典型的冷-干直接抽取法包括取样探头、取样管线、过滤、 系统和采样泵等部分,其中探头与过滤分别可对粉尘进行一级过滤与二级过滤, 系统则用于对样气的冷凝脱水,由于整套预处理系统中除尘与脱水 为关键,所以其核心部件为探头除尘取样和 系统,做好这两种预处理部件的选型,可保证磨煤机出口CO浓度测量结果的可靠性。 由于烟气中含有大量的水分与粉尘,通过采样探头对烟气进行取样时,如若不采取措施,高温烟气中的水分遇冷发生凝结,并与样气处理过程中所沉积下来的粉尘接触,极易造成结垢堵塞,致使探头无法正常工作甚至损坏。针对探头堵塞问题,一般建议在取样探头中采用加热器与反吹系统。因此,目前 适用于高粉尘、高温度磨煤机出口烟气的采样探头一般需由取样管、滤芯、加热器、反吹系统构成。探头通过取样管采集管路中的样气,滤芯对样气的粉尘进行一级过滤后,利用加热器对样气进行加热,使烟气温度控制在150~200℃间,保证在露点温度之上,防止样气出现凝结。对于样气处理过程中所沉积下来的粉尘,设置内反吹系统对探头进行吹扫,清除探头滤芯中的粉尘,可有效防止探头出现堵塞。 在对磨煤机出口高粉尘、多水分、高温烟气CO浓度进行实时在线监测时,样气预处理系统建议采用配备加热器与反吹的采样探头,以防止堵塞;并选择压缩机制冷对样气进行冷却与脱水,消除水分对检测结果的影响。可保证磨煤机出口CO浓度监测的连续性与可靠性。 在线气体分析系统采用NDIR CO监测单元,比电化学传感技术寿命长、系统维护少;IP65系统防护等级,采样探头配备伴热、反吹功能,可避免粉尘进入系统;搭载压缩机冷凝器,配置系统涡流制冷降温,避免环境温度超过45℃冷凝器失效。十分适用于高粉尘、多水分、高温条件下磨煤机CO气体监测需求,当CO浓度达到限制时报警,可提醒运行人员注意及时采取措施,防止磨煤机着火或爆炸,保证工艺现场安全
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